Dieses Projekt ist eine meiner bisher umfangreichsten Umrüstungen:
Die hydraulische Müller-Weingarten-Presse (250 t, Baujahr 1994) war vor der Umrüstung mindestens drei Jahre funktionsunfähig. Die Regelkarten für die Proportionalventile waren defekt und nicht mehr ersetzbar.
Eine Neubeschaffung einer vergleichbaren Maschine wäre deutlich teurer gewesen.
Für den Betreiber sprachen mehrere Punkte klar für ein Retrofit:
Warum Retrofit statt Neumaschine?
Eine Neubeschaffung einer vergleichbaren Maschine wäre deutlich teurer gewesen.
Für den Betreiber sprachen mehrere Punkte klar für ein Retrofit:
- Der Maschinenkörper und die mechanischen Komponenten befinden sich in einem guten Zustand.
- Die Maschine muss nicht transportiert werden, das Fundament kann erhalten bleiben.
- Die vorhandenen Werkzeuge können unverändert weiter genutzt werden.
Fazit: Die Kosten und der Gesamtaufwand eines Retrofits sind für den Betreiber deutlich geringer als bei einer Neumaschine.


Elektrik & Steuerung
- Schaltschrank: Aufbau und Gehäuse wurden komplett neu ausgeführt.
- Sicherheitssteuerung:
- Siemens SIMATIC S7-1500F CPU als Sicherheitssteuerung
- kombiniert mit SIMATIC ET 200SP-Baugruppen
- Visualisierung & Bedienung:
- SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Touchbedienung, 15″
- Befehlsgeräte:
- Fußschalter neu
- Zweihandbedienung neu
- Messsysteme: wurden erneuert.
- Leitungen: wurden vollständig ausgetauscht.




Sicherheit & Fingerschutz
- Fingerschutzmaßnahme:
- BWS 14 mm (Keyence) als berührungslos wirkende Schutzeinrichtung.
Hydraulik
Die Hydraulik wurde ebenfalls vollständig ersetzt und besteht aus Rexroth-Komponenten.
Die Steuerung der Zylinder erfolgt über eine Tandem-Radialkolbenpumpe mit digitalem Regler:
- separat regelbar: 250 l/min + 140 l/min
- Pmax: 280 bar
- in Kombination mit einem Pressensicherheitsblock
Das Ergebnis ist eine moderne, übersichtliche und präzise Hydrauliklösung, die sich einfach regeln lässt.


Projektpartner & Ablauf
- Die Hydraulik wurde von Viereck Hydraulik geplant, angeboten und montiert.
- Steuerung und elektrische Komponenten stammen inklusive Montage von mir.
- Die Software wurde in Zusammenarbeit mit Wiechern Engineering entwickelt.
- Die Inbetriebnahme erfolgte anschließend innerhalb von 4 Tagen gemeinsam vor Ort.
- Die gesamte Umrüstungsdauer beim Betreiber betrug insgesamt etwa 6 Wochen.
Normenkonformität
Die Maschine entspricht im umgerüsteten Zustand uneingeschränkt den Forderungen der EN ISO 16092-1 und EN ISO 16092-3.

